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2300t/d生產(chǎn)線全無(wú)煙煤試燒小結(jié)

2008-03-24 00:00

  我廠 4 號(hào)窯是按燃無(wú)煙煤設(shè)計(jì)的 2 300t/d 生產(chǎn)線, 而之前 5 號(hào)窯是按燃煙煤設(shè)計(jì)的, 盡管 5 號(hào)窯于2001年已進(jìn)行了燃無(wú)煙煤改造, 但其原有一臺(tái)風(fēng)掃煤磨能力不足, 需要不斷地從 4 號(hào)煤磨補(bǔ)充部分煤粉, 兩條線共一個(gè)煤均化堆場(chǎng),無(wú)法單獨(dú)調(diào)整配煤比例。投產(chǎn)后第一年兩窯煅燒無(wú)煙煤總量平均不到9%, 第二年到 50%。2004 年下半年,工廠克服了原煤市場(chǎng)供應(yīng)緊張、質(zhì)量差、含硫量高等不利因素, 通過(guò)摸索與技術(shù)攻關(guān), 無(wú)煙煤用量突破了 80%大關(guān),而且熟料產(chǎn)質(zhì)量均穩(wěn)步提高, 也為全無(wú)煙煤煅燒奠定了基礎(chǔ)。2005 年初在 5 號(hào)窯年度大修期間, 4號(hào)窯在煅燒70%~80%無(wú)煙煤基礎(chǔ)上向 100%無(wú)煙煤過(guò)渡。 

  1 煅燒條件 

  從聯(lián)合儲(chǔ)庫(kù)直供全無(wú)煙煤進(jìn)行粉磨, 使煤粉倉(cāng)內(nèi)為無(wú)煙煤; 由于熒光分析儀正在技改而停用, 以CaCO3滴定值控制入窯生料成分。原燃料控制指標(biāo)見(jiàn)表 1。 

  2 出現(xiàn)的問(wèn)題 

  1) 前兩天煙室、爐內(nèi)局部高溫易結(jié)皮; 分解爐煤多燃燒不充分, 常帶到 C5 繼續(xù)燃燒, 分解爐和 C5 出口溫度倒掛,C5 錐部易結(jié)堵。 

  2)伴隨著飛砂料出現(xiàn), 熟料 fCaO 過(guò)高均在 3.0%以上, 熟料結(jié)粒松散。  

  3)窯內(nèi)火焰不清晰, 還原氣氛濃, 黃心料多。系統(tǒng)主要參數(shù)變化見(jiàn)表 2。 

表1原燃料主要控制參數(shù)

表2系統(tǒng)主要控制參數(shù)變化范圍

  3 問(wèn)題分析 

  1)無(wú)煙煤采用直供, 從聯(lián)合儲(chǔ)庫(kù)用抓斗抓到小倉(cāng)下料, 達(dá)不到均化效果, 波動(dòng)大, 似乎一天燒一種煤。 

  2)無(wú)煙煤煤質(zhì)較差, 熱值低、灰分高。  

  3) 煤質(zhì)和煤秤( 爐) 的計(jì)量都波動(dòng), 不好操作, 造成系統(tǒng)溫度變化大, 煤粉燃燒不充分, 煤耗偏高, 標(biāo)準(zhǔn)煤耗為125~127kg/t。 

  4) 入窯生料用 CaCO3 滴定值控制, 成分控制不精確, 配料波動(dòng)大, 給窯煅燒帶來(lái)很大困難, 熟料質(zhì)量也明顯變化。 

  5)入窯物料分解率偏高, 對(duì)熟料煅燒反而不利。從表 3 中看出, 前兩天入窯物料分解率分別為91.02%、92.71%, 說(shuō)明分解率高, 不一定完全適應(yīng)窯的長(zhǎng)徑比, 碳酸鹽分解帶變短了,加上又不能隨時(shí)調(diào)整燒成帶的火焰形狀, 使過(guò)渡帶變長(zhǎng), 即物料在 950~1250℃溫度段內(nèi)停留時(shí)間也長(zhǎng), 且擴(kuò)散速度很快,形成的貝利特相和游離石灰的再結(jié)晶, 結(jié)構(gòu)粗大,降低了表面活性和晶格缺陷活性。當(dāng)物料到達(dá)燒成帶時(shí),再結(jié)晶的貝利特和游離石灰溶解速度變慢, 液相量又少,物料更難形成大的顆粒, 產(chǎn)生大量的細(xì)粉, 出現(xiàn)飛砂料, 熟料 fCaO 也高。 

表3試燒期間各項(xiàng)參數(shù)及技術(shù)指標(biāo) 

  4 采取的措施 

  1) 適當(dāng)調(diào)整燃燒器位置, 外風(fēng)全開(kāi), 內(nèi)風(fēng)開(kāi)至60%, 用長(zhǎng)火焰煅燒, 調(diào)整好火焰形狀, 避免沖刷窯皮帶來(lái)筒體局部高溫。 

  2) 對(duì)分解爐中部適當(dāng)分料(25%~30%), 提高煤粉凈燃空間, 平衡爐內(nèi)溫度, 減少結(jié)堵。 

  3) 適當(dāng)調(diào)整三次風(fēng)門開(kāi)度( 閘門易燒壞, 需人工調(diào)節(jié)), 提高高溫風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速, 改善系統(tǒng)內(nèi)的通風(fēng)狀況等; 提高二次風(fēng)溫,保證窯內(nèi)煅燒溫度。第 3 天情況開(kāi)始好轉(zhuǎn), fCaO 下降, 黃心料減少。 

  4) 盡量穩(wěn)定煤質(zhì), 保持煤粉倉(cāng)高料位, 減小煤粉下料波動(dòng)。提高煤粉的燃盡率。 

  5)熟料飽和比按目標(biāo)值 0.89~0.92 控制。入窯生料 CaCO3 滴定值往下限控制, 提高生料易燒性。 

  6) 控制好 C5 溫度和適當(dāng)?shù)姆纸饴剩?nbsp;避免過(guò)渡帶太長(zhǎng), 有利于燒成帶煅燒反應(yīng), 從后面幾天的煅燒情況來(lái)看,效果得到明顯改善。 

  5 試燒 100%無(wú)煙煤前后情況試燒前后參數(shù)見(jiàn)表 4。表 4 試燒前后參數(shù) 

表4試燒前后參數(shù)

  6 結(jié)束語(yǔ) 

  這次4號(hào)窯在短時(shí)間內(nèi)嘗試全無(wú)煙煤煅燒, 盡管受入窯生料成分波動(dòng)、煤質(zhì)波動(dòng)以及煤秤計(jì)量波動(dòng)等因素的影響,再加上窯尾閘板和三次風(fēng)門閘板中控不能自如調(diào)節(jié), 系統(tǒng)熱工制度不穩(wěn)定, 給系統(tǒng)正常操作帶來(lái)一定難度, 到最后還出現(xiàn)一次C5錐部堵料。但這次試燒又摸索和積累不少寶貴經(jīng)驗(yàn), 為今后從配料、配煤上來(lái)進(jìn)一步優(yōu)化煅燒和提高熟料的產(chǎn)質(zhì)量打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)??傊?,4 號(hào)窯 100%無(wú)煙煤煅燒是完全可行的, 更適應(yīng) “兩高一中”即熟料的三率值按 kH:0.89~0.92、n:2.55~2.70、P:1.60~1.70 為控制目標(biāo)值來(lái)配料煅燒,從生產(chǎn)能力來(lái)看達(dá)標(biāo)達(dá)產(chǎn)甚至超過(guò)設(shè)計(jì)水平不成問(wèn)題。當(dāng)然, 關(guān)鍵是系統(tǒng)的“均衡穩(wěn)定”, 再有精細(xì)的配料與熟練的操作,優(yōu)化煅燒工藝, 才能達(dá)到優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、低耗的目的。

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